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空氣過濾器(qì)應用的兩起典型(xíng)故障分析(xī)

發布日期:2020-04-07 作者: 點擊:

      本文主要分析空氣過濾器應用的兩(liǎng)起典型故障,讓大家能真正了解安全使用空氣過濾器的重要性。


      1 概(gài)述


      離心壓縮機機械(xiè)密(mì)封的供氣係統、軸承供油係統、往(wǎng)複式柱塞(sāi)泵(bèng)軸瓦(wǎ)及軸承的供油係統以及轉動設備流體進口的攔截裝置等,都需要裝設過濾器。過濾器種類繁多,有(yǒu)纖維體的,也有金屬網的。根據設備對潤滑介質要求的不同,過濾器分(fèn)為精濾器和粗濾器兩種。精濾器一般應用在設備摩擦副所需的氣體或液體潤滑劑中,要求的過濾精度高,且設備往往高速、高壓、重載,一旦不慎,引起的後果嚴(yán)重;粗濾器一般應用在泵(bèng)等轉動設備的流體進口管道中,起攔汙、攔雜作用,保護設(shè)備本體不受(shòu)大的雜物(wù)幹擾。應該說,過濾器是一種輔(fǔ)助裝置(zhì),在實際應用中,根據設(shè)備對流體介質的精度,選(xuǎn)定網目,根據現(xiàn)場壓差表的情況決定是否更換(huàn)濾芯,運行(háng)中的安全是有保障的(de)。

    

      但是精濾器濾芯(xīn)一(yī)般是由石棉纖(xiān)維纏附在鋼板卷製的加強網上,具有很強的方向性,如果流(liú)體從反向導入,會將石棉等纖維吹到摩擦副(fù)裏麵,引起摩擦副的(de)破壞;粗濾器為了阻滯雜質,並將雜質沉(chén)澱(diàn),也設計有方向性,一旦方向裝反(fǎn),會引起流體不規則斷流,設備本身及後續主體設備潤(rùn)滑可能受到影響。正是因為過濾器的這種方向性,才出現了(le)現實中(zhōng)的安裝錯誤。重慶(qìng)建峰化肥有限公司(sī)過濾器的應用相當普遍,開車以來,過(guò)濾器或多或少出現過一些問題,但從安裝的角度出現問題有兩起,一是二氧化碳壓縮機高壓缸密(mì)封氣的過濾器(qì)故障,二是(shì)尿素合成塔供料小氨泵曲軸(zhóu)箱循環油的過濾器(qì)故障。本文從這兩起故障的現象入手,具體分析產生問題(tí)的原因,通過對兩起典型故(gù)障的分析,提(tí)高在大型裝置過濾器(qì)等(děng)設備(bèi)維護方麵的(de)能(néng)力。

   

      2 尿素裝置運行中的兩次典(diǎn)型故(gù)障

    

      2 1 二氧化碳壓縮機(jī)高壓缸密(mì)封係(xì)統故障

    

      二(èr)氧化碳壓縮機是意大利新(xīn)比隆製造的(de)離心壓縮機,蒸汽輪機驅動(dòng),四段兩缸,一(yī)、二(èr)段組成低壓缸(gāng),由蒸汽輪機直接驅動(dòng),設(shè)計轉速8400r/min;三、四段組成高壓缸,動力由(yóu)低壓缸轉子通過(guò)齒輪增速箱傳給高壓缸轉子,設計轉速12300r/min;進口氣體壓力0 2MPa,出口(kǒu)氣體壓力17 6MPa,來(lái)自合成界區脫碳係統的CO2經該壓(yā)縮機送尿素合成塔合成尿素。

    

      低壓缸為橫向半剖結構(gòu),型號2MCL527,軸端密封為三級梳齒迷宮密封。高壓缸為縱向封頭端(duān)蓋結構,型號2BCL306/A,軸端密封采用梳齒密封與JohnCrane28AT機械密封組合。三段軸封用(yòng)兩級迷宮密封加1套機械密封,四段軸封用(yòng)三級(jí)迷宮密封加1套機械密封。迷宮密封與機械(xiè)密封(fēng)之間通入密封氣,密封氣是高壓缸四段出口經孔板減(jiǎn)壓後(hòu)的CO2氣體,該氣體經過濾器過(guò)濾,提供28AT機械密封正常運行所必須的壓力和流量。工(gōng)藝流程見圖1。


      此流程的關鍵在於(yú)保證28AT機械密封形成氣(qì)體動壓潤滑(huá),形成動壓潤滑除了摩擦副的特殊結構及一定的轉速外,流體的流量、壓力、含水量、雜(zá)質等也是影響機(jī)械密封正常運(yùn)行的重要(yào)因素(sù)。28AT機(jī)械(xiè)密封的特點是動環表麵(miàn)有12條鍥形淺槽,在一定轉速下,密封氣進入淺槽形成自泵作用,將機械密封動靜環推開,形(xíng)成一(yī)層3μm的氣膜,保護動靜環不受接觸磨(mó)損。一旦氣膜不能形成或(huò)被破壞(huài),在高速轉動下動靜環的接觸摩擦會瞬間產生大量的熱(rè)量(liàng),使動靜環熱裂破壞。

    

      裝置建成投產以來,二氧(yǎng)化碳壓縮機高壓缸總(zǒng)體運行良好。但在1995年(nián)後陸(lù)續出(chū)現了一種怪現象,在開車特別是係統跳車後重新開車時機械密封容易(yì)損壞。具體表現為機組轉速升到6800r/min,密(mì)封(fēng)氣N2改投CO2不(bú)久,或轉速(sù)達到正常(cháng)負荷轉速後不久,轉子振動劇烈(liè)增大,密封氣放空(kōng)管冒煙,排放增多。解體檢查發現,機封靜(jìng)環已遭粉碎性破裂,同時在密封腔內發現有過濾器濾芯的石棉纖維,更換機封和密封氣重新吹掃後,開車正常(cháng)。


      2 2 三柱塞臥式(shì)往複泵曲軸箱油冷(lěng)係統故障

    

      三柱塞(sāi)臥式往複(fù)泵是2002年(nián)實施的1台技改設備,為了(le)解決裝(zhuāng)置(zhì)負荷增加引起高壓氨泵振動增大而提(tí)出的,由上海(hǎi)大隆機(jī)器廠生產。設(shè)計上曲軸箱的(de)油冷係統,包括1台Y型過濾器(qì),1台齒輪油泵,1台(tái)冷卻器和2台(運行中切(qiē)換使用)纖維過(guò)濾器,流程見圖(tú)2。


      由於運行時曲軸箱曲軸(zhóu)與(yǔ)軸瓦的摩擦,循環油中會含有少量鐵(tiě)屑,同時循環(huán)油(yóu)路也可能給油帶來鏽渣並產生因連接鬆動(dòng)等原因意外(wài)帶來的螺栓、墊片等雜物,引起齒輪泵(bèng)的損壞。所以油冷係(xì)統中設計了(le)2種過濾器,金屬網狀的(de)Y型粗濾器和非金屬的纖維精濾器。Y型過濾器設計在齒輪泵的(de)前端,清除油中的大(dà)顆粒雜質,保護齒輪泵;精濾器設計在曲軸箱回油口,進一步清除油內雜質,滿足曲軸箱曲軸與軸瓦磨合要求。

    

      該泵竣工驗收後,斷斷續續運行了一段時間,油冷係統沒有出現過(guò)大問題。但在2003年6—7月(yuè)連(lián)續運行(háng)中,油冷係統卻出現了不正常(cháng)現象,間斷出現管道的大幅振動,同時伴有油路的異常聲音,油壓表顯(xiǎn)示(shì)大幅波(bō)動。這種狀(zhuàng)況(kuàng)一般持續(xù)十幾分鍾(zhōng),不(bú)到1h又重複出現。通過壓力表等處排氣(qì)也不能解決問題,給該泵的穩定運行埋下(xià)了一個危險的隱患。


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