空氣過濾器應用的兩起典型故障(zhàng)分析
本文主(zhǔ)要(yào)分析空氣過濾器應用的兩起典型故障,讓大家能真正了解安全使(shǐ)用空氣過濾器的重要性。
1 概述
離心壓縮(suō)機機械密封(fēng)的供氣係統、軸承供油係統、往複式柱塞泵軸瓦及(jí)軸承的供油(yóu)係統以及轉動設備(bèi)流體進口的攔截裝置等,都需要裝(zhuāng)設過濾器。過濾器(qì)種類(lèi)繁多,有纖維體的,也(yě)有金(jīn)屬網(wǎng)的。根據設備對潤滑介質要求的不同,過濾器(qì)分為精濾(lǜ)器和粗濾器兩種。精濾器(qì)一般應用在設備摩擦副所需的氣體或液體潤滑(huá)劑中,要求的過濾精度高,且設備往往高速、高壓、重載,一旦不慎(shèn),引起的後果嚴重;粗濾器一(yī)般應用在泵等轉(zhuǎn)動設備的流體進口管道中,起(qǐ)攔汙、攔雜作用,保護設備本體不受大的雜物幹擾。應該說,過濾器是一種輔助裝置,在實際應用(yòng)中,根(gēn)據設備對流體介質的精度,選(xuǎn)定網目,根據現(xiàn)場壓差表的情況決定是否更換(huàn)濾(lǜ)芯,運行中的安全是有保障的。
但是精濾器濾芯一般是由石棉纖維纏附在鋼板卷製的(de)加強網上,具有很強的方(fāng)向性,如果流體從反向導入,會將石棉(mián)等纖維吹到摩擦副裏麵,引起摩擦副的破壞;粗濾器為了阻滯雜質,並(bìng)將雜質沉澱,也設計有方向性,一旦方向裝反,會引起流(liú)體不規則斷流,設備(bèi)本身及後續(xù)主體設備潤滑可能受到影響。正是因為過濾器的這種方向性,才出現(xiàn)了現實中的(de)安裝錯誤。重慶建(jiàn)峰化肥有限公司過濾器的(de)應用相當普遍,開車(chē)以來,過濾器或多或少出(chū)現過(guò)一些問題,但從安裝的角度出現(xiàn)問題(tí)有(yǒu)兩(liǎng)起(qǐ),一是二氧化碳壓縮機高壓(yā)缸(gāng)密封氣的過濾器故(gù)障(zhàng),二是尿素合成塔供料小(xiǎo)氨泵曲軸箱循環油的過(guò)濾器故障。本(běn)文從這兩起故障(zhàng)的現象入手,具體分析(xī)產生問題的原因,通過對兩起典型故障的分析,提高在大型裝置過濾器等設備維護方麵的(de)能力(lì)。
2 尿素裝置運行中的兩次典型故障
2 1 二氧化碳壓縮機高壓缸密封係統故障
二氧(yǎng)化碳壓縮機(jī)是意大利新比(bǐ)隆製造的離心壓縮機,蒸(zhēng)汽輪機驅動,四(sì)段(duàn)兩缸,一、二段組成低壓缸,由蒸汽輪機直接驅動,設計轉速8400r/min;三(sān)、四段組成高壓缸,動力由低壓缸轉子(zǐ)通過齒輪增速箱(xiāng)傳給高壓缸轉子,設計轉速12300r/min;進口氣體壓力(lì)0 2MPa,出口氣體壓力17 6MPa,來自合成界區(qū)脫碳係統的CO2經該壓縮機送尿素合成塔合成尿素。
低壓缸為橫向半剖(pōu)結構,型號(hào)2MCL527,軸端密封為三級梳(shū)齒迷宮密封。高壓缸為縱向封(fēng)頭端蓋結構,型號2BCL306/A,軸端密(mì)封采用梳齒密封(fēng)與JohnCrane28AT機械密封組合。三(sān)段軸封用兩級迷宮密封加1套機械密封(fēng),四段軸封用三級迷宮密封加1套機械密封。迷宮密封與機(jī)械密封之間通入密封氣,密封氣是高壓(yā)缸四段出口經孔板減壓(yā)後(hòu)的CO2氣體(tǐ),該(gāi)氣體經過(guò)濾器過濾,提供28AT機械密封正常運行所必須的壓力和流量。工藝流程見圖1。
此流程的關鍵在於保(bǎo)證28AT機械密封(fēng)形成氣體動壓潤滑,形成動壓潤滑除了摩擦副的(de)特殊結構及一定的轉速外,流體的流量、壓力、含水量、雜質等也是影響機械密封正常運行(háng)的重要因素。28AT機械密封(fēng)的特點是動環表麵有(yǒu)12條鍥形淺槽,在一定轉速下,密(mì)封(fēng)氣進入淺槽形(xíng)成自泵作用,將機械密封動靜環推開,形成一層3μm的氣膜,保護動靜環不受接觸磨損。一旦氣膜不能形成或被破壞(huài),在高速(sù)轉動下動靜環的接觸摩擦會瞬間產生大量的熱量,使動靜環熱裂破壞。
裝(zhuāng)置建成投產以來(lái),二氧化(huà)碳壓縮機高壓缸總體運行良好。但在1995年後陸續出現了一種怪現象,在開車特別是係統跳車後重新開車時機械密封容易損壞。具(jù)體表現為機組轉速升(shēng)到6800r/min,密封氣N2改投CO2不久,或轉速達到正常負荷轉速後不久,轉子(zǐ)振動劇烈增大,密封氣放空管(guǎn)冒煙,排放增多。解體檢查發現,機封靜環已(yǐ)遭粉碎性(xìng)破裂,同時在密封(fēng)腔內發現有過濾器濾芯的石棉纖維,更換機封和密封氣重新吹掃後,開車(chē)正常。
2 2 三(sān)柱塞臥式往複(fù)泵(bèng)曲軸箱(xiāng)油冷係統故障
三柱塞臥式往(wǎng)複(fù)泵是2002年實施的1台技改設備,為(wéi)了解決裝置負荷增加引(yǐn)起高壓氨(ān)泵振動增大而提出的,由(yóu)上海大隆(lóng)機器廠生產。設計(jì)上曲軸(zhóu)箱的油冷係統,包括(kuò)1台Y型過濾器,1台齒輪油泵,1台冷卻器(qì)和2台(tái)(運行中切換使用)纖維過濾器,流程見圖2。
由於運行時(shí)曲軸(zhóu)箱曲軸(zhóu)與軸瓦的摩擦(cā),循環油中(zhōng)會含有少量鐵屑,同時循環油路(lù)也可能(néng)給油帶來鏽渣並產生因連接(jiē)鬆動等原(yuán)因意外帶來的螺栓、墊片等雜物,引起齒輪泵的損壞。所以油冷係統中設計了2種過濾器,金屬網狀的Y型粗濾器和非金屬的纖維精濾器。Y型過濾器設計在齒輪(lún)泵(bèng)的前端,清除油中的大(dà)顆粒雜質,保護齒輪泵;精濾器設計在曲軸箱回(huí)油口,進一步清除油內(nèi)雜質,滿足曲軸箱(xiāng)曲軸與軸瓦(wǎ)磨(mó)合要求。
該泵竣工驗(yàn)收後,斷斷續續運行了一(yī)段時間,油冷係統沒有出(chū)現過大問(wèn)題(tí)。但在2003年6—7月連續運行中,油冷係統卻出現了不正常(cháng)現象,間斷出現管道的大幅振動(dòng),同時伴有油路(lù)的異常聲音,油壓表顯示大幅波動(dòng)。這種(zhǒng)狀況一般持續十幾分鍾,不到1h又重複出現。通過壓力表等處排氣也不能解決問(wèn)題,給該泵的穩(wěn)定運行埋下了一個危險(xiǎn)的(de)隱患。
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